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近日,首钢冷轧为逐步降低成本,提升生产效率,聚焦镀锌产品非正品损失率较高这一明显问题,深入分析镀锌工序捞渣卷带出品率高等影响成本和效率的问题,组织镀锌作业区、制造部、设备部开展专项攻关。
捞渣是镀锌生产的全部过程中的一个重要环节。在镀锌工序中,锌液表面会形成一些锌灰、锌渣等杂质,影响镀锌产品质量。镀锌捞渣通过捞渣机器人等设备,将锌液表面的这些杂质捞取出来,而捞渣的同时也会因锌液波动等情况影响产品质量。为避免捞渣作业期间对产品质量产生不利影响,镀锌外板生产期间一般会用“5+1”模式捞渣,即每生产5卷使用1卷捞渣过渡卷,捞渣过渡卷的使用,不仅增加了带出品率,还制约生产效率。
为进一步降低捞渣过渡卷的使用,攻关团队围绕捞渣作业过程积极思考降本方向,深入分析质量上的问题产生的原因,明确了攻关方向,结合实际制定了对镀锌线捞渣机器人的作业时序逻辑来优化的方案。实施过程中,小组成员蹲守在锌液温度高达400多度的锌锅附近,克服高温、噪音带来的不利影响,耗时将近二十天的时间,对捞渣机器人动作时序进行了反复的观察、调整、测试及跟踪,实现了对捞渣机器人作业时序逻辑的初步优化。
通过对捞渣勺的入液、扒渣、出液等关键动作的速度进行精细调节,让捞渣机器人原本粗犷的动作变得更柔和细腻,显著减少了对锌液的冲击,不仅提高了锌液温度的稳定性,而且使液位稳定在±1mm以内,保证了镀锌产品的质量。同时,适当加快了其他非关键动作的速度,逐步提升整体作业效率,确保各动作间的流畅衔接,实现了对锌锅中部锌渣的即时有效清理,确保了锌液质量的持续稳定。
通过对捞渣机器人的时序优化及对后续生产的全部过程的密切跟踪,同时结合捞渣时序修改,对新的电磁撇渣参数来测试,锌液面波动能够保持在2mm范围内,确保外板质量。经过一系列探索与实践,镀锌线捞渣卷由最初的使用比例“5+1”到“7+1”,直至最终取消捞渣卷的使用,大大降低了捞渣卷消耗,逐步提升了产线效率。
这一创新举措,既降低了生产所带来的成本,又提升了生产效率与产品质量。预计每月可降低穿插刮辊、纯现货过渡捞渣卷用量62%,现货发生率降低1%,总计降本300万元以上。
面对严峻复杂的市场形势,首钢冷轧坚持“一引领两融合”,对标先进,持续挖潜,用智慧与汗水在追求极稳运行、极优质量、极低成本、极致效率的征途中上下求索,攻坚克难,用技术创新硬实力提升企业核心竞争力。
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